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过河水下管道安装
通过调整各液压操作杆、电气开关、按钮来控制顶管机。如土层比较硬的地方,还需提高设定的土压力,遇流动性淤泥层,把土压力设定的比较低一些,刀盘转矩过高时, 需把设定土压力降下来等。刀盘前装有的切削刀.该刀头与刀盘都有各自的液压加压装置,刀头与刀盘均可以做相对运动,操作时注意观察做出判断。顶管掘进机的导向系统,是用激光经纬仪定位,以激光束作为设计管道轴线的原点,直线顶进时固定不动。在顶进中由于土质软硬引起机头迎面阻力变化等诸多原因,使顶进管的中线与设计管中线产生偏差,有时是高程(上下)偏差、有时是方向(左右)偏差,偏差值通过激光测量接收靶显示出来。机舱内倾斜仪显示机头偏高或偏低倾斜角度。要纠偏操作时,机舱操作人员开启机舱内的液压站,为纠偏千斤提供液压动力,通过机内千斤“伸或缩”的操作来进行纠偏。经常出现的偏差情况是既有高程又有方向偏差,在顶进中要同时进行两项纠偏是不容易做到的,在这时要先高程纠偏,然后再进行方向纠偏,纠偏的原则:勤纠、缓纠,看趋势纠偏操作,避免纠偏过头。施工管理水平反映在管道顶进质量上。掘进机的性能反映设备在顶管作业中可操作及控制的能力。工作坑内设置基坑旁通,在机舱内有机内旁通,基坑旁通、机内旁通是为泥浆的互换设置。变换给水有防止排泥管道堵塞打反循环排泥和调整压力等作用,给水泥浆的压力过高会引起跑冒泥水的问题,甚至有时会窜出地面。在初始顶进时掘进机出洞后不久,过龙门El前方2171处冒水(机器在进行调试),使得道路边的雨水沟内窜出高于水面几十厘米较大的泥水流,用于减阻浆液也跑冒许多。经分析 是由于给水压力过高造成的,该地方虽然覆土距离管顶较深,但由于土质较松散、密度差,易被有压力水流冲起。经采取措施给水减压后,情况得以控制,越过沟后地面 没有在出现冒涌泥浆现象。但如排泥管线长在泥水压力低时排泥管的泥水流速过慢,泥沙沉淀在泥水管内会引起泥水管堵塞,使顶管无法进行排泥。

在顶管顶进时为了监测外环线的路面,外环河河底施工前设置了监测系统。从主顶坑开始掘进70m后,管道 越过外环线路基进入河坡,掘进机进入河坡后要改变原操作参数,更换过河制定的施工操作方案,在机头进入河道后,在河岸上设置一个观测点,密切监视河水动静,与电气控制室和机内操作员用对讲机保持联系。处于软淤泥条件的泥水平衡式过河顶管,我们属 施工,为慎重,做了比较充分的准备工作。由于顶管掘进穿越河床土层,河水压力、土层中水压力等因素难以把握,计算出土压力也要调控得当,才能保证施工安全。当机头进入河道5m后,河面上曾翻起一阵浪花,监视点人员及时通知机内,机内操作人员重新调整土压力和泥水压力的操作后,消除了“水内翻花”的现象。在过河开始时,顶速为8cm/min,通过激光接收光靶显示机头高程为+1cm,当顶进河道5m后,光靶数值为+4cm。这时机头高了4cm而机头纠偏油缸已接近在 位置上,但机头仍调整不下来。原因是由于河床土压力小、管子顶进速度快造成的。我们又改变了操作方法,将主千斤顶速降至3—4cm/min使土压力减小些,经过调整,继续顶进2m后,管子开始降低,纠正了“爬高”的现象,回到正常数值。


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